有一家薄膜生产厂,反映吹膜机机筒螺杆温升很高,吹制成品膜的产量很低,无论怎样调整,还是解决不了问题。希望我们能够提供技术支持。 因为离我们单位有300多公里的路程,加上其他工作很忙,所以这是一直延误了将近一个月。直到上星期,才安排到现场勘察。 55的挤出机,配置口径100的模头,模口间隙1.2mm,吹制380mm宽,单层厚度0.05mm的LDPE薄膜,每小时产量16kg。再查看机筒温度,进料口的温度达到175度,后续温度设定170度,实际温度基本上都是190度。挤出机变频器显示50HZ(已经完全开足)。当然,冷却风环的风口配置也不符合要求。 我们建议更换口径为150的模头,模口间隙提高到2.5mm,更换冷却风片一套。再开机现实的各项数据发生了根本性变化: 进料口温度设定130度,后续温度设定(按2区~模头顺序排列)150度、160度、160度、155度和160度。实际温度最多误差不超过2度。同样的规格产能提高到31kg/h。此时挤出机变频器显示的工作频率为32HZ。耗电由原来的每小时17度下降为每小时14度。 仔细算来,这家工厂已经经历了一年半时间,平均每天少产出成品膜360kg,多耗费电能72度。按照每个月25天生产日期,每年少产成品膜90吨,多浪费电力21600度。这个惊人的数字让这位老板感到震惊,发誓要对所有设备进行彻查,化大力对设备存在的技术问题进行彻底整治。 这一事例说明,吹制薄膜还是需要讲究一点技术的,根据不同规格的薄膜,应用原料的特性,应该合理选用相适应的模具,一旦选配错误,给你带来的不是一般性的经济损失。一些细小问题不要忽略,该调整的部件一定不要延误,否则全年造成的看不见的经济损失将是巨大的。
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